一线经验之#5湿式电除尘高压二次电流降低的原因初步分析
麦电网 来源:南京化工园电厂 作者:刘万利 2020-05-06
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麦电网讯:自本厂去年超低排放改造以来,取得了令人骄傲的成绩,基本达到了日益严峻的环保要求及标准,其原理不在累述,运行基本稳定,与干式电除尘相比故障率低,运行操作简单,维护费用低。但最近发现并困扰近一月的问题:四个高频电源二次电流不明原因下降,紧急停运循环水冲洗后又自动上升,针对这个问题认真分析并总结出个人的一点看法,希望对大家带来帮助及启迪。
一、故障现象:
#5湿式电除尘于2016.12.01.01:00//12.07.00:30//12.23.23:35共三次出现高频电源二次电流下降的现象,异常画面如下:
二、分析经过及原因:
发现异常后,运行第一时间停运循环水冲洗水泵,紧急置换循环水后恢复正常,针对此现象,对运行曲线及水样进行了取样分析,如下图:
1、前置低低温电除尘的影响:
循环水第一时间取样后沉淀1h后的结果,发现#5湿除循环水样上部有漂浮在水面的黑色漂浮物,最近#5炉几乎满负荷运行,油灰进入吸收塔,而正常运行的#4湿除却几乎没有(如下图)。
#5炉负荷增大时由于不及时调整低低温电除尘出力,出口浊度随之升高(MAX:55mg/m3),大量灰尘进入吸收塔,加重了湿式电除尘的运行负担。
1、湿除运行调整不力:
由于环境温度持续降低,为维持#5塔位,降低了排水泵的出力,流量由正常的7.2t/h降至3.2t/h,致使回收的灰水通过连通管溢流至循环水箱,由于自清洗过滤器对极细颗粒的油灰不能滤出,致使阳极板冲洗循环水水质恶性循环,电场内雾化不断恶化,形成了电晕封闭。
3、锅炉脱硝SCR喷氨的影响:
锅炉脱硝对烟道喷入氨气,使NOX还原成N2,但由于调整不力,经常出现氨逃逸现象,NH3与SO3反应生成NH4HSO4,其在液态下具有很强的粘性,进入湿除后与恶化的循环水中的油灰混合,更加加重了湿除电场内部的电晕封闭,由下图可以看出,喷氨量的骤然增大与湿除二次电流的降低几乎同步。
三、采取的措施:
针对以上原因,运行人员经过调整优化,二次电流降低的现象基本消失,具体做法如下:
1、提高排水泵出力至7.5t/h,尽量减少灰水溢流至循环水箱;
2、每周一、五对循环水箱水置换一次;
3、提高前置低低温电除尘运行参数,提高除尘效率;
4、加大循环水泵出力,使喷淋压力在0.08MPa左右,使阳极板形成良好的水膜;
5、与锅炉加强联系尽量杜绝喷氨过量;
6、加强脱水,优化吸收塔浆液,使进入湿除的NH4HSO4降至最低;
四、总结:
任何设备都有它设计的不足之处,这也是我们不断优化的原因所在,运行人员要敢于发现问题,及时探讨问题,尽快找出原因,并根据机组负荷适时调整,力求设备安全、稳定地运行,做到名副其实的超低排放。
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